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蓝焰煤层气公司节能降耗有“良方”
供稿:本站编辑 时间:2014/8/23 点击:1589 
      面对煤炭市场日益下行的严峻挑战,蓝焰煤层气公司积极主动开展节能降耗工作,努力寻求技术创新,注重项目落地,强抓机电系统能耗管理,在新投运井负荷增加的情况下,2014年上半年与去年同期相比节约电费约300万元,为实现全年节能目标奠定坚实基础。
      为了更好地完成节能降耗目标任务,蓝焰煤层气公司建立目标倒逼机制,指标控制从下至上,责任追究从上至下,对影响能耗的主要指标进行月度耗差分析,对存在的问题制订改进措施,及时纠正工作偏差。通过制订和实施日核指标管理,使节能工作更加规范,各类节能基础数据逐步完善,设备主要参数和节能指标能够做到可控在控。
     “一分布置,九分落实。节能指标是一项刚性指标,我们必须以燕子垒窝的恒劲、蚂蚁啃骨头的韧劲和‘咬住目标不放松、拿不下目标不松手’的干劲去做好节能降耗工作。”该公司机电部部长说。该公司通过制定科学合理的奖惩措施督促各单位完成节能降耗指标,结合公司考核标准积极落实,充分调动广大干部职工对节能降耗工作的积极性,为公司高效低耗生产奠定制度基础。
      在制度激励的有力支撑下,蓝焰煤层气公司干部职工把节能降耗作为一项攻坚任务来完成。机电部门克服困难,顺利投运潘庄35KV变电站,有效保障了潘一、潘二工区大部分生产井、寺河压缩站和李庄压缩站的机电运行安全,也大大降低了公司的用电成本。郑庄工区、潘二工区、赵庄工区对煤层气井场上的高耗能电机进行技术升级,将励磁调速电机更换为智能型抽油机控制的节能电机,投运后达到预期效果。公司还淘汰技术落后、损耗大的变压器,积极引进新型节能变压器,在赵庄、长平区块实验20多台,节能效果明显。
      为进一步推进节能工作,蓝焰煤层气公司相关技术人员积极研究方案进行技术改造,深入生产一线进行技术论证。针对郑庄南山区块煤层气井低压配电系统存在的供电线路长、功率因数低、线路损耗大等问题,该公司机电部门积极寻求技术支持,最终确定低压静止无功补偿解决方案,实地测量改造9个变台,正常运行4个月,累计节约30万元。针对各工区低压线路经常出现雷击后烧坏调速器、电机的情况,该公司技术人员经过多方调研和论证,采取在低压配电箱加装浪涌保护器的方法,在嘉能项目部、胡底工区、成庄工区改造50多套,实验效果非常明显,保证正常生产的同时,为公司节约了大量的维修经费。 (申秀娟)
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